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蒸汽流量計(jì)常見故障問題的處理辦法

蒸汽流量計(jì)產(chǎn)生故障原因主要有以下幾方面:1.渦街質(zhì)量不好;2.渦街選型錯(cuò)誤;3.蒸汽流量計(jì)安裝不當(dāng);4.蒸汽流量計(jì)現(xiàn)場有干擾信號(hào);5.渦街沒有注意維護(hù)。
蒸汽流量計(jì)是一種常用的流量計(jì)產(chǎn)品,主要針對(duì)于液體、蒸汽、氣體等進(jìn)行測(cè)量,產(chǎn)品具有性能穩(wěn)定、使用靈活、可靠性高、維護(hù)簡便等優(yōu)點(diǎn)。蒸汽流量計(jì)在使用過程中會(huì)產(chǎn)生一定的故障問題,**主要來介紹一下蒸汽流量計(jì)常見故障問題的處理方法,希望可以幫助到大家。
1、選型方面的問題。有些渦街傳感器在口徑選型上或者在設(shè)計(jì)選型之后由于工藝條件變動(dòng),使得選擇大了―個(gè)規(guī)格,實(shí)際選型應(yīng)選擇盡可能小的口徑,以提高測(cè)量精度,這方面的原因主要同問題①、③、⑥有關(guān)。比如,一條渦街管線設(shè)計(jì)上供幾個(gè)設(shè)備使用,由于工藝部分設(shè)備有時(shí)候不使用,造成目前實(shí)際使用流量減小,實(shí)際使用造成原設(shè)計(jì)選型口徑過大,相當(dāng)于提高了可測(cè)的流量下限,工藝管道小流量時(shí)指示無法保證,流量大時(shí)還可以使用,因?yàn)槿绻匦赂脑煊袝r(shí)候難度太大.工藝條件的變動(dòng)只是臨時(shí)的。可結(jié)合參數(shù)的重新整定以提高指示準(zhǔn)確度。
2、安裝方面的問題。主要是傳感器前面的直管段長度不夠,影響測(cè)量精度,這方面的原因主要同問題①有關(guān)。比如:傳感器前面直管段明顯不足,由于Fic203不用于計(jì)量,僅僅用于控制,故目前的精度可以使用相當(dāng)于降級(jí)使用。
3、參數(shù)整定方向的原因。由于參數(shù)錯(cuò)誤,導(dǎo)致儀表指示有誤、參數(shù)錯(cuò)誤使得二次儀表滿度頻率計(jì)算錯(cuò)誤,這方面的原因主要同問題①、③有關(guān)。滿度頻率相差不多的使得指示長期不準(zhǔn),實(shí)際滿度頻率大干計(jì)算的滿度頻率的使得指示大范圍波動(dòng),無法讀數(shù),而資料上參數(shù)的不一致性又影響了參數(shù)的*終確定,*終通過重新標(biāo)定結(jié)合相互比較確定了參數(shù),解決了這一問題。
4、二次儀表故障。這部分故障較多,包括:一次儀表電路板有斷線之處,量程設(shè)定有個(gè)別位顯示壞,K系數(shù)設(shè)定有個(gè)別位顯示壞,使得無法確定量程設(shè)定以及K系數(shù)設(shè)定,這部分原因主要向問題①、②有關(guān)。通過修復(fù)相應(yīng)的故障,問題得以解決。
5、四路線路連接問題。部分回路表面上看線路連接很好,仔細(xì)檢查,有的接頭實(shí)際已松動(dòng)造成回路中斷,有的接頭雖連接很緊但由于副線問題緊固螺釘卻緊固在了線皮上,也使得回路中斷,這部分原因主要同問題②有關(guān)。
6、二次儀表與后續(xù)儀表的連接問題。由于后續(xù)儀表的問題或者由于后續(xù)儀表的檢修,使得二次儀表的mA輸出回路中斷,對(duì)于這類型的二次儀表來說,這部分原因主要同問題②有關(guān)。尤其是對(duì)于后續(xù)的記錄儀,在記錄儀長期損壞無法修復(fù)的情況下,一定要注意短接二次儀表的輸出。
7、由于二次儀表平軸電纜故障造成回路始終無指示。由于長期運(yùn)行,再加上受到灰塵的影響,造成平軸電纜故障,通過清洗或者更換平軸電線,問題得以解決。
8、對(duì)于問題⑦主要是由于二次儀表顯示表頭線圈固定螺絲松,造成表頭下沉,指針與表殼摩擦大,動(dòng)作不靈,通過調(diào)整表頭并重新固定,問題相應(yīng)解決。
9、使用環(huán)境問題。尤其是安裝在地井中的傳感器部分,由于環(huán)境濕度大,造成線路板受潮,這部分原因主要同問題②、②有關(guān)。通過相應(yīng)的技改措施,對(duì)部分環(huán)境濕度大的傳感器重新作了把探頭部分與轉(zhuǎn)換部分分離處理,改用了分離型傳感器,故善了工作環(huán)境,日前這部分儀表運(yùn)行良好。
10、由于現(xiàn)場調(diào)校不好,或者由于調(diào)校之后的實(shí)際情況的再變動(dòng)。由于現(xiàn)場振動(dòng)噪聲平衡調(diào)整以及靈敏度調(diào)整不好,或者由于調(diào)整之后運(yùn)行一段時(shí)間之后現(xiàn)場情況的再變動(dòng),造成指示問題、這部分原因主要同問題④、⑤有關(guān)。使用示波器,加上結(jié)合工藝運(yùn)行情況,重新調(diào)整。
蒸汽流量計(jì)安裝點(diǎn)的上游較近處若裝有閥門,不斷地開關(guān)閥門,對(duì)流量計(jì)的使用壽命影響*大,非常容易對(duì)流量計(jì)造成永久性損壞。流量計(jì)盡量避免在架空的非常長的管道上安裝,這樣時(shí)間一長后,由于流量計(jì)的下垂非常容易造成流量計(jì)于法蘭的密封泄露,若不得已安裝時(shí),必須在流量計(jì)的上下游2D處分別設(shè)置管道緊固裝置。
蒸汽流量計(jì)故障現(xiàn)象:管道中有流量,但流量顯示為0
故障排除方法:
1.確認(rèn)管道中確實(shí)有流量,且大于可測(cè)流量下限。
2.檢查小流量切除值的設(shè)定是否過大。
3.若管道流量正常,按*本頁(流量計(jì)現(xiàn)場調(diào)零)的辦法調(diào)整,變得有輸出和顯示,說明工作已基本正常。
4.如仍無輸出,流量仍顯0,累積量又無變化,說明電路板有問題,應(yīng)考慮更換。
5.如果*4項(xiàng)試驗(yàn)中,累積值有規(guī)律地增長,則問題出在傳感頭。
6.判斷傳感頭好壞。將傳感頭兩引線從后電路板下方的“S、T”端子中拆下,用萬用表測(cè)傳感頭兩引線阻值,以及傳感頭兩引線分別對(duì)外殼的阻值,均應(yīng)大于2MΩ,否則需更換傳感頭。如果傳感頭正常,那么,后電路板就要考慮更換了。
蒸汽流量計(jì)故障現(xiàn)象:管道中并無流量,但顯示值在變化
故障排除方法:
1.查看儀表安裝位置是否震動(dòng)過大,若震動(dòng)大,應(yīng)參照*10頁①、②的方法進(jìn)行減震。
2.順時(shí)針調(diào)圖10中6(電位器)為放大倍數(shù),直至放大器剛好無輸出,使流量顯示回零。
故障現(xiàn)象:液晶顯示屏顯示刷新速度猛增
故障排除方法:關(guān)機(jī),重新啟動(dòng)。如未見效,再重復(fù)多次。
故障現(xiàn)象:液晶顯示屏暗淡不清
故障排除方法:關(guān)機(jī),重新啟動(dòng)。如未見效,通知廠方處理。
故障現(xiàn)象;液晶顯示屏交替變?nèi)粱蛉冢娏鬏敵鲆嘣?大*小間跳動(dòng)
故障排除方法:關(guān)機(jī),重新啟動(dòng)。如未見效,通知廠方處理。
已經(jīng)經(jīng)過多年的發(fā)展,產(chǎn)品越來越成熟,在很多蒸汽貿(mào)易計(jì)量中發(fā)揮著重要作用。